高爐煤氣洗滌塔的上部4 層噴霧水,對供水水 質標準要求不高,水溫低于50 ℃,水質懸浮物< 100 mg/L,滿足對高爐煤氣進行降溫除塵的作用,處 理后的高爐煤氣進入TRT 發電。采用高爐煤氣洗 滌塔的濁環供水對高爐洗滌塔上部4 層噴霧供水, 無論水質指標還是供水水溫,都能滿足高爐煤氣洗 滌塔的供水需求,使濁環水系統形成閉路循環,解 決濁環水系統不平衡、外排水超標的現狀。
2.1 運行參數分析
針對高爐煤氣洗滌水溢流問題,將煤氣洗滌塔 的4 層噴霧水改用濁環水。充分考慮水量、壓力及 水質的情況,由于高爐煤氣洗滌塔的4 層噴霧水在 上部,要求濁環供水壓力不低于0.6 MPa,為確保 供水壓力,需對高爐濁環水進行二次加壓,增加過 濾設施提高供水水質,確保高爐煤氣洗滌塔的4 層 噴霧水的供水壓力。提高供水的霧化效果和降溫 除塵指標,為后續高爐煤氣發電奠定良好的基礎。
2.2 提高煤氣洗滌效果
在高爐煤氣洗滌塔下部濁環供水母管上開孔, 引出2 條DN200 鋼管,增加2 臺管道泵(1 用1 備),直 接向煤氣洗滌塔的1~4 層噴頭供水。流量300 m3/ h,揚程21.8 m,功率30 kW,型號ISG200-315B。
2.3 提高煤氣洗滌水水質
在高爐煤氣洗滌塔下部濁環供水母管上開孔, 引出2 條DN400 鋼管增加1 臺過濾器。該過濾器必 須選用自帶外部強制沖洗功能,原來采用的自清洗 過濾設備無法達到清洗效果,清洗不徹底形成管道 壓損,影響供水壓力。處理水量700 m3/h,運行壓力 1.2 MPa。
改造后的運行工藝流程為高爐煤氣洗滌水通 過濁環高壓泵組一路供至高爐煤氣洗滌塔,另一路 供至新加的2 臺管道泵,通過二次加壓供高爐煤氣 洗滌塔上部的4 層噴頭,對高爐煤氣進行降溫除塵, 兩路用水進入集水池,經過提升泵提至斜管沉淀 罐,進行處理后進入吸水池循環使用,確保了濁環 系統的閉路循環。
1)煤氣洗滌塔4 層噴霧水,由凈環水改使用濁 環水,用后進入濁環水系統,解決了造成濁環水系 統水量不平衡問題,避免了水溢流外排,降低了生 產成本,減少了新水消耗。保護了周邊環境,確保 了外排水達標排放標準,環保效益顯著。
2)取得了較大的經濟效益,節約凈環用水160 m3/h,年創經濟效益138.24 萬元。
3)高爐煤氣凈化效果明顯,滿足了高爐需求, 煤氣含塵量由26 mg/L 降為14 mg/L,為發電系統的 穩定運行奠定了基礎。
主要產品:聚丙烯酰胺、聚合氯化鋁、聚合氯化鋁鐵、聚合硫酸鐵、堿式氯化鋁、硫酸亞鐵等系列產品。
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